檢查與分析:數(shù)控車床在使用過程發(fā)生刀架奇偶報警,奇數(shù)刀位能定位,而偶數(shù)刀位不能定位的故障。此時,機床能正常工作,從宏觀上分析數(shù)控系統(tǒng)沒故障。從機床電路圖中得知PLC信號從機床側(cè)輸入,角度編碼器有5根信號絲。這是一個8421編碼,在刀架轉(zhuǎn)換過程中,這4位根據(jù)刀架的變化而進行不同的組合,從而輸出刀架的奇偶信號。根據(jù)故障現(xiàn)象分析,當角度編碼器最低位634號線信號恒為“1”時,則刀架信號恒為奇數(shù),而無偶數(shù)信號,故產(chǎn)生報警。根據(jù)上述分析,將CRT上PLC輸入?yún)?shù)調(diào)出觀察,該信號果然恒為“1”。檢查NC輸入電壓正常,證實角度編碼器發(fā)生故障。
檢查與分析:電動刀架旋轉(zhuǎn)后不能正常定位,且選擇刀號出錯。根據(jù)檢查判斷,懷疑是電動刀架的定位檢測元件――霍爾開關(guān)損壞。拆開電動刀架的端蓋,檢查霍爾元件開關(guān)時,發(fā)現(xiàn)該元件的電路板松動。
排除方法:重新將松動的電路板按刀號調(diào)整好,即將4個霍爾元件開關(guān)與感應(yīng)元件逐一對應(yīng),然后鎖緊螺母,故障排除。
檢查與分析:刀架繼電器過載后斷開。刀架電動機380V相位錯誤。由于刀架只能順時針轉(zhuǎn)動(刀架內(nèi)部有方向定位機械機構(gòu)),若三相位接錯,刀架電動機一通電就反轉(zhuǎn),則刀架不能轉(zhuǎn)動。刀架電動機三相電缺相,刀架位置信號所用的24V電源故障,刀架體內(nèi)中心軸上的推力球軸承被軸向定位盤壓死,軸承不能轉(zhuǎn)動,使得刀架電動機不能帶動刀架轉(zhuǎn)動。拆下零件檢查原因,發(fā)現(xiàn)由于刀架轉(zhuǎn)位帶來的震動,使得螺釘松動,定位鍵長時間承受正反方向的切向力,得寸進尺定位鍵損壞,螺母和定位盤向下移動,給軸承施加較大軸向力,使其轉(zhuǎn)動不得??刂葡到y(tǒng)內(nèi)的“系統(tǒng)位置板”故障,刀架到位后,“系統(tǒng)位置板”應(yīng)能檢測到刀架位置信號。
排除方法:檢查CK6140數(shù)控車床強電線路,拆開刀架,調(diào)整推力球軸承向間隙,更換損壞零件,檢查24V電源,更換“系統(tǒng)位置板”。